坎坷的第三轮导热材料测试,这次挑战下自我,试试强大但危险的液态金属
serebiij10
2025年04月20日 20:16
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本文成文于2025年4月中,距离我上次测导热材料也一个多月了,之前我也写过专栏介绍过,本来想以显卡作为实验对象,开启第三轮导热材料测试,后来发现显卡是真的不吃导热材料,好坏材料在其上的表现区别真的很小,测试计划暂时作罢。

悲报,第三轮导热材料测试开启失败,显卡是真的不挑导热材料​

而这次的再次开启第三轮导热材料测试有几个巧合的因素构成契机。最直接的原因是我有台用了6年的“爱国嘉”的aero15笔记本,使用次数大幅度减少,之前甚至出过空摆着摆着电池直接坏了的问题,俨然一副“老态龙钟”之样。

本来想着乘着家附近新开了一家“爱回收”的门店有活动的时候直接处理掉算了,检测后发现残值已经不到1000了,卖的实在太亏了。再加上3月以来连加班2周,心里负能量满满。人在此时就比较容易走极端。当时大概的心理就是下图,我既不喜欢液金,更不喜欢整MIT烂活的“爱国嘉”本子,那正好,“你两打一架吧”

所以才有了挑战一把液金的奇怪想法,顺便补齐下我对于常用导热介质知识的盲区

所以我必须再申明一遍安全提示:

液金具有强导电性,无论是去除还是使用,危险性都不小,经验丰富者翻车都不少,更别说是小白们了。所以大家量力而行,新买的机子就直接花点钱找人搞才比较稳。只建议和我一样拿已经不“服役”的老机子体验体验,是要炸了也不心疼的那种才好

 

虽然开启的契机比较鬼畜,但是实验设计的时候还是得回归理性。

首先折腾的是测温的精度,这也是我前面两轮导热材料测试里面不断努力的点

第二轮导热材料测试开始,更高散热压力,更准确的温升测量方法​

原因也很明确,“高性能”导热材料的性能差距真的不大,这个时候,提升检测的“分辨率”可就很有必要的,从温升这个概念出发,芯片侧的温度只能靠一段时间的平均值提升些精度。而对于吸入冷介质来说,提升精度的方法也就是换更好的传感器了。

为此我购买了精创的GSP-8A温度记录仪,相比于我之前用的温度记录仪,最大的特点就是测温精度从之前的+-0.5°变到了更加精准的+0.3°。多说一句,家用的环境温度计,像小米,晨光之流,测温精度只有+-1°,拿它们来做导热材料的实验,实在不够严谨。

除了本身传感器的精度提高外,本轮的测温点换在了压风散热器进风口的位置好处显而易见,就是不用反复拆装了。由于笔记本换导热介质要频繁的更换后盖,此时如果把温度传感器探头直接放在后盖进风口的话,每次都需要来回拆装,太麻烦。

除了的重点外,还有些有意思的情况值得吐槽下:

1.果然高精度温度记录仪的价格涨了不少,一个精度0.3°的记录仪顶2.5个+-0.5°的记录仪

2.高精度的传感器其实是特挑出来的,比如这个+-0.3°的传感器是靠7轮筛选出来的

3. 精度的提升来源于细节,高精度的温度记录系统,记录仪和测温线都是有测验报告的

除了尽力准确测量进口的温度外,另一部分就是尽量提高散热能力,这对于我这个用了6年的“老爷机”来说,压力不小。我这次从2部分做了努力,第一部分是换内部风扇,第二部分外加风压散热器

下图是我技嘉aero15 classic SA本子拆机的照片,能明显看出来原装的风扇的扇叶密度很低,自然吸风效果不咋地。

后续我从淘宝购入了2把风扇密度高很多的扇子,给它换上。至于为啥不整个更换散热模组?我只能说“爱国嘉”是真的无人问津,网上几个专做散热模组的店我都问过了,都没有我这款。吐槽一句,这个技嘉的aero15散热模组是个“梦幻双热管”,放现在,这完全是给轻薄本用的模组,上不了游戏本的桌的。

除了内部的风扇外,外部的“挂”也得上,所以把我那尘封已久的“诺希”风压散热器(除了便宜,真的比较一般)拿出来配上。

最后的整个液金测试平台如图,探头位置上面写了,在进风口处那边,外部风压散热器就是默认的1500rpm(不改转速的原因是嫌麻烦),从键盘膜已经被微微吹起的结果来看,总体风量还行

加强完测温精度和散热能力后,我再详细展示下我这轮液金导热材料测试的软件工具和流程

首先我这次导热材料测试的芯片集中于我aero15的CPU——9750H

原因有几点

1. GPU发热均匀而且面积大,导热压力不大,导热材料的差距太小了,对于aero15这种散热器鳍片特别可怜的机型,就更看不出来了。

2. 而CPU的发热面积小,热密度高,导热材料间的差距明显

3. 另外,对于液金机型来说,一种经典的性能下降现象是侧漏。一般通过看多核CPU的温度差异能比较方便识别此问题,而对于显卡来说,侧漏问题就比较难分辨了。

而具体测试的功耗墙设置,我测了两档,一档是aero15官方的control center控制台里实际能调出来最高的功耗墙:PL1=80W,PL2=62W,用此设置来模拟我正常使用电脑的情况。

第二档就要自己进入XTU来更改设置,特点是PL1=90W,PL2=70W,用来模拟超频的情况,得吐槽一句,19那会的本子还没有卷释放,所以这种释放的本子还是有不少的,想想6年后的今天,很多1.5kg的轻薄本的性能释放都要赶上这个2.0kg的老家伙了,真的有点恍如隔世的感觉

烤机用到的工具有2个:

a. 烤机记录软件是Hwinfo,版本8.24,温度以CPU的封装温度为准

b. 烤机软件是Prime95,版本是v30.19 build20,不使用AIDA64的单烤FPU的原因是P95压力更高,负载更稳定一些

测试流程划分为4个阶段

a. 空载阶段,大约持续5分钟,测试此时的平均功耗和平均温度。

b. 62W的PL2烤机阶段,大约烤机15分钟左右,考虑到散热平衡,所以计算平均功耗和平均温度取的事后面5分钟的值

c. 切换阶段,关闭P95,用XTU切换到第二档的功耗墙,等待CPU的温度下来,大约2-3分钟就足够。

d. 70W的PL2烤机阶段,和b一样的烤机15分钟,也是取后5分钟的平均值计算

 

大致说完测试流程,我再以自问自答的方式补充3点测试的细节

1. 用的导热凝胶是啥?

答:用的极客温控的GK3,当时刚研究散热的时候屯1管此种凝胶,但后来发现了各种更牛的玩意,所以这管凝胶断续用了有4年多,一直没用完,这次刚好用完算了

2. Aero15的供电能力够吗,降低功率运行会不会是供电的锅?

答:不会,这笔记本的供电很好,CPU和GPU都是drmos,它是19年推出的,此时就这么设计的笔记本其实非常的少。对于此次测试最相关的CPU供电用的是威世的SIC634,额定电流可以到50A,总共还有5相,拿来跑个100W的CPU其实都可以,更别说限制功率到70W了。

Aero15的显卡用的安森美的NCP303150,更是大名鼎鼎的经典drmos,“爱国嘉”至少供电方案方面没克扣

3.显卡上用的啥硅脂?

答:测试中由于根本就不烤显卡,所以也是从之前买的不太靠谱的一堆硅脂里面翻出来的货,战蝠ZF12硅脂,这个是我19年就买到的货,算是某种清库存

在介绍测试环境和流程的最后,我准备以我在桌面级CPU上测出来表现最好的硅脂——九州风神DM9的测试性能作为结尾,既大概展示下我的测试流程,更是给大家一个大概的参考点,高性能的硅脂在我的平台上的效果如何。当然由于是最初测试的数据点,没有测压力重点的第二档(62w的PL2)的温度,只有70W时候的数据,略微有点可惜,但是作为参考应该可以了。

1.测试的环境温度,aero15由于是吹屏轴的设计,有个隐藏的好处,就是几乎没有热风回流倒吸的风险,可以看到,入口温度(黑色线)一直比较稳定。

2.空载时候的温度和功耗

3.70W功耗墙烤机时候的功耗和温度

4.处理时间的对应关系和平均温度的计算点

数据汇总成表如下:表里最重要的就是各个功率下的温升数据,后续的测试主要就是对比这个的